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石化設(shè)備腐蝕開裂的回顧與思考
石化設(shè)備腐蝕開裂的回顧與思考,余存燁前輩的文章 很好 難得精彩的好文章
中國石化上海石油化工股份有限公司自1996年開始加工進(jìn)口高含硫原油以來,設(shè)備腐蝕呈逐年上升趨勢,尤其是腐蝕開裂事故突出。雖然進(jìn)行了材料升級大量使用不銹鋼,但由于受到有害離子和拉應(yīng)力作用而引起應(yīng)力腐蝕破裂(以下稱SCC)的事故仍然不斷發(fā)生。為此,對近年來所發(fā)生的有代表性的設(shè)備腐蝕開裂事例進(jìn)行了回顧分析,并作必要的反思。
1 石化設(shè)備腐蝕開裂事例
1.l 反應(yīng)器流出物/減壓柴油換熱器破裂
加氫裂化裝置的EA102/EA105系立式換熱器,管材為1.4541(18-8Ti〉,殼體為12CrMo910(2.5CrMo)復(fù)合1.4551(18-11Nb),由于殼程減壓柴油經(jīng)管程加氫反應(yīng)流出物換熱從60℃升高至360℃,沉積焦油形成碳垢需要清洗。近年對殼程進(jìn)行過3次清洗,先用93.75%濃硫酸加6.25%濃硝酸清洗,再用Na2CO3濃溶液中和沖洗。前2次清洗后開車無異常,第三次酸洗時(shí)因反應(yīng)劇烈產(chǎn)生大量紅棕色氣體而停止酸洗,立即用Na2CO3溶液中和,再用純水沖洗。大修后開車不久,因其中一臺換熱器排污口斷裂引起燃燒,決定將兩臺抽芯檢查。經(jīng)試壓列管泄漏,發(fā)現(xiàn)列管外壁有蝕坑、坑根部萌發(fā)較多裂紋,并向內(nèi)壁擴(kuò)展,裂紋為穿晶樹根狀(見圖l〉。
圖1 樹根狀裂紋向內(nèi)壁擴(kuò)晨
經(jīng)能譜分析,腐蝕產(chǎn)物中存在大量S,還含有Cl-。據(jù)此認(rèn)為失效原因是多次濃硫酸加濃硝酸清洗,換熱器底部死角未徹底除凈殘液,造成H2SO4及Cl-開車時(shí)在垢層中濃縮,最終發(fā)生SCC。
1.2 石腦油蒸發(fā)器破裂
制氨裝置的EA1012/EA1062換熱器,上部材質(zhì)為13CrMo44,下部為1.4541。管內(nèi)的石腦油與氫氣混合物同殼程轉(zhuǎn)化氣進(jìn)行熱交換,使管內(nèi)物料加熱到360℃蒸發(fā)進(jìn)人加氫脫硫反應(yīng)器。使用時(shí)發(fā)現(xiàn)泄漏,經(jīng)補(bǔ)焊投運(yùn)又多次泄漏,泄漏部位為下封頭與進(jìn)料管及排污管的焊縫處。經(jīng)著色探傷發(fā)現(xiàn)有多條裂紋,化學(xué)分析材質(zhì)為標(biāo)準(zhǔn)的0Cr18Ni9Ti,金相檢測無晶間腐蝕,但有兩次裂紋呈分枝狀,裂紋周圍布有白色組織,似是氫致馬氏體。取樣分析氫含量高達(dá)0.107%。電子探針與x光電子能譜分析未檢出C1-與S2-,但發(fā)現(xiàn)有碳氧鏈(包括C032-),占29。5%。掃描電鏡觀察斷口有較多夾雜物,且有偏折。分析認(rèn)為開裂原因是換熱器下封頭多處接管焊縫處于殼程轉(zhuǎn)化氣(大部為水蒸氣〉環(huán)境,由于排污不暢,存在低溫區(qū)沉積碳酸鹽垢,又存在焊接殘余拉應(yīng)力,從而發(fā)生CO-CO2-CO32-—H2O環(huán)境下的SCC。同時(shí)陰極反應(yīng)放出的[H]從微裂紋中滲人,形成氫致馬氏體,在裂紋前沿及邊緣造成較大的應(yīng)變場,加速開裂。
1.3 常壓塔頂襯里腐蝕開裂
T-102常壓塔頂部采用2205雙相鋼條襯,處于150℃的HCl-H2S-H2O腐蝕環(huán)境。由于焊接工藝失控、兩相比例失衡等原因,造成焊縫及熱影響區(qū)普遍SCC,詳見文獻(xiàn)[1]。
1.4 煙道氣膨脹節(jié)開裂
催化裂化裝置煙氣系統(tǒng)使用了大量波紋管膨脹節(jié)(Φ500 mm~Φ2000 mm),均由18-8鋼薄板制成。介質(zhì)為再生煙氣(大致為:ω(N2):70%~80%,ω(CO2):10%~15%,ω(O2):2%~4%,ω(H20):1%~10%及少量SO2與H2S),溫度680~700℃,壓力0.18~0.2 MPa,在工作狀態(tài)下吹入蒸汽保護(hù)。近年來膨脹節(jié)多處發(fā)生開裂泄漏,被迫整體更換。失效原因是高溫?zé)煔庵泻蠸O2,H2S,H2O與O2等,保護(hù)蒸汽中還含有少量Cl-,而冷成型制造的膨脹節(jié)有較大的殘余應(yīng)力及管系熱膨脹拉應(yīng)力,這些會促發(fā)連多硫酸或硫氯共同作用下的SCC。
1.5 催化裂化裝置再生器開裂
第二再生器R-102材質(zhì)為15 MnR,內(nèi)襯隔熱耐磨層,曾發(fā)現(xiàn)器壁焊縫煙氣泄漏,經(jīng)檢測有3條從內(nèi)向外擴(kuò)展的裂紋,呈樹枝狀。開裂原因是由于內(nèi)襯有孔隙,煙氣可竄入金屬內(nèi)壁,因壁溫低于露點(diǎn)溫度,而煙氣中NOX與H2O等含量較高,會形成硝酸根離子,在開車與運(yùn)行過程中使存在殘余應(yīng)力的殼體焊縫產(chǎn)生“硝脆”。
1.6 冷卻器浮頭螺栓斷裂
常減壓裝置減頂預(yù)冷器EC-104/A-D與丁二烯的脫丁烷塔頂油氣后冷器E-5053等浮頭螺栓多用40 CrMo或35 CrMo制造,曾發(fā)現(xiàn)大部分開裂。這是因?yàn)樵贖2S-H2O環(huán)境下由于[H]滲入鋼內(nèi)、溶解于晶格中, 在拉應(yīng)力作用下產(chǎn)生SCC。
1. 7 加氫換熱器Ω密封墊片開裂
加氫裂化裝置EA-115循環(huán)油/反應(yīng)器流出物換熱器與中壓加氫裝置E-6101D混氫油反應(yīng)產(chǎn)物換熱器曾發(fā)生外殼與封頭連接部Ω密封墊片開裂。Ω墊片前者用1Cr18Ni9Ti,后者用00Cr17Ni14Mo2鍛造,并在安裝后現(xiàn)場焊接,表面經(jīng)100%著色探傷。前者在復(fù)位試壓時(shí)焊縫開裂泄漏,后者在投用4個(gè)月后開裂泄漏(見圖2)。分析認(rèn)為:加氫換熱器處于高溫帶壓和H2加H2S腐蝕環(huán)境,選材符合CouPer與Nelson曲線,經(jīng)化學(xué)分析成分合格。但宏觀分析表面有點(diǎn)蝕坑,金相分析發(fā)現(xiàn)焊縫組織中有較多夾雜物,開裂處能譜分析發(fā)現(xiàn)含S,Cl及A1。考慮到Ω墊片接觸高溫帶壓含Cl-及S2-的循環(huán)油或混氫油,采用CrNi不銹鋼雖符合設(shè)計(jì)要求,但其焊縫組織含有較多的諸如氧化鋁夾雜物,在該處由于Cl-的侵入易發(fā)生點(diǎn)蝕,同時(shí)由于處于H2S加H2的環(huán)境,往往導(dǎo)致SCC與氫致開裂的聯(lián)合作用而遭破壞。
圖2 Ω墊片開裂怙況
1.8 常壓爐出口閥開裂
常減壓裝置F-101管線爐出口閥材質(zhì)為1Cr18Ni9,操作溫度295℃,介質(zhì)為初底油,閥外用珍珠巖棉保溫。投用2年后閑置充氮保護(hù),又經(jīng)2年重新開車時(shí)泄漏,在閥的軸頸處發(fā)現(xiàn)裂紋。金相分析顯示晶粒粗大,晶界有碳化物析出,說明該閥門未經(jīng)固熔處理,而是鑄后慢冷,且含碳較高,易產(chǎn)生晶間腐蝕。因該閥長期處于閑置狀態(tài),保溫層破損,雨水入侵,通過燈芯作用(鄒的話:虹細(xì)或毛細(xì)管作用)巖棉中可溶性氯化物對閥門外壁構(gòu)成晶間SCC。
1.9 丙烯球罐排液閥法蘭連接螺栓開裂
排液閥法蘭連接螺栓共8只(M16 mm×90mm),經(jīng)使用1年發(fā)現(xiàn)3只斷裂,1只開裂。對其化學(xué)成分測定屬18-8鋼,碳含量高(0.22%),鈦含量低(0.19%),分析認(rèn)為螺栓是用廢料混煉而成,不符合國家標(biāo)準(zhǔn)。顯微觀察裂紋有分叉形貌,且沿晶發(fā)展。能譜分析腐蝕產(chǎn)物含S與C1。由于該閥處于海洋工業(yè)大氣環(huán)境,因干濕交替,螺栓表面存在Clˉ與S2-濃縮,且螺栓安裝預(yù)緊力大于SCC的臨界應(yīng)力,以及不銹鋼存在沿晶析出碳化鉻,因而發(fā)生了晶間型SCC。
1.10 脫氫氰酸塔進(jìn)料管開裂
丙烯腈裝置曾發(fā)現(xiàn)從P-112泵到T-106脫氫氰酸塔約400m長的管道多次開裂。管內(nèi)介質(zhì)為87.1%丙烯腈,7.7%氫氰酸,乙腈300μg/g,5.2%水,pH值5.5-6.5,溫度40℃。材質(zhì)為20號碳鋼。金相顯示裂紋從內(nèi)向外,呈不明顯分叉,斷口為泥狀花樣,能譜分析腐蝕產(chǎn)物中Cl含量高達(dá)2.07%。由于開裂處有焊接殘余應(yīng)力及實(shí)際操作中管內(nèi)HCN含量為9.5%(短時(shí)超過10%),超出碳鋼設(shè)計(jì)使用上限,因而造成HCN-Cl—H2O的SCC。
1.11 丙烯腈水冷器開裂
E-630乙腈脫氫氰酸塔頂冷凝器為立式固定板式,管材304L,管程走HCN,殼程走循環(huán)冷卻水(聚磷酸鹽加EDTMP加聚丙烯酸處理,含Cl-120~360 mg/L)。停車發(fā)現(xiàn)冷卻器上部近管板處多根管子斷裂泄漏。電子探針分析裂縫處含Cl-,金相顯示為樹枝狀裂絞,從管外向內(nèi)發(fā)展??紤]冷卻器為立式,殼程走水,上部處于氣液交界干濕交替,引起Clˉ濃縮,而且脹管處存在殘余應(yīng)力引起SCC.
中壓加氨裝置E-6105加氫反應(yīng)產(chǎn)物水冷器,殼程走水,垢物堵塞管間,造成雙相不銹鋼管子開裂泄漏,僅用1年就整體更換。E-6302A/B氫氣壓縮機(jī)水冷器,管材316L,僅用2年也開裂泄漏。
1.12 聚乙烯熱水貯槽開裂
v-601熱水貯槽共12臺,用材16Mn,壁厚10mm,容積2m3。脫氧純水在槽內(nèi)用飽和蒸氣加熱至160℃,加壓至2 MPa送至超高壓反應(yīng)器各段夾套內(nèi)帶走乙烯聚合產(chǎn)生的反應(yīng)熱,該糟液位約70%。幾年來該槽多臺次開裂,只能報(bào)廢更新。開裂多發(fā)生在槽頂接管焊縫與氣液交界部位。失效原因是從熱電廠來的經(jīng)化學(xué)處理的純水殘存堿,且氧含量超設(shè)計(jì)值(大于1μg/g),只要含有10~20mg/L的NaOH,在干濕交替區(qū)便可導(dǎo)致縫中堿的濃縮,如存在殘余應(yīng)力,會發(fā)生堿脆。
1。13 其它設(shè)備開裂
TA與PTA干燥機(jī)筒體與加熱管、母液槽和離心機(jī)等18-8鋼設(shè)備,由于有Cl-和Br-存在,就可引起SCC,詳見文獻(xiàn)[2]。其它還有聚乙烯醇與丙烯腈多臺塔的18-8鋼塔板開裂,高壓聚乙烯4340鋼反應(yīng)管開裂,維綸醛化機(jī)SUS316 J1L的淋洗盤開裂等,不——列舉。
2 石化設(shè)備腐蝕開裂原因分析[3]
2.1 環(huán)境分析
根據(jù)上述事例,可認(rèn)為對奧氏體不銹鋼產(chǎn)生SCC的主要有害離子為Cl-,S2-,SO22-;,CO32-,Br-,OHˉ,H+等;對碳鋼低合金鋼為Sˉ,CN-,NO3-;,OH-,CO32-及H+等。上述有害離子如有疊加作用則將促進(jìn)開裂,但也可能相互抑制,如堿對不銹鋼氯脆有抑制作用,反之,Cl-對堿脆也有抑制作用。
當(dāng)然應(yīng)從工藝等方面嚴(yán)格控制上述有害離子,如要求脫后原油鹽含量應(yīng)小于3 mg/L,三注后pH值控制為7。5~8.5,對生產(chǎn)工藝采用低氧低氯純水;設(shè)備堿洗采用優(yōu)質(zhì)低氯的堿,不銹鋼水壓試驗(yàn)控制用水含Cl-小于25 μg/g,為防高溫水設(shè)備SCC,采用除氧劑等。此外還要防止有害離子濃縮,除了盡可能避免某些部位水的蒸發(fā)外,還要對設(shè)備定期清洗和經(jīng)常排污。如在停車時(shí)對加氫設(shè)備進(jìn)行堿洗,中和酸性物與去氯,則可避免連多硫酸sCC。但某些設(shè)備由于結(jié)構(gòu)因素,造成物料沉積,干濕交替,以及焊接缺陷等易引起有害離子濃縮,則是防不勝防的。
2.2 材質(zhì)分析
為防止設(shè)備SCC,應(yīng)根據(jù)實(shí)際工況,科學(xué)合理經(jīng)濟(jì)地選用材料,在某些情況下,為避免sCC,也可以采用碳鋼、低合金鋼、鐵素體不銹鋼與雙相不銹鋼等。如對常減頂可采用20g加0CrBAl,若條件苛刻,也可用雙相鋼,國外則采用monel或鈦材;催化裂化裝置分鎦塔頂、穩(wěn)定塔頂及塔盤可采用0Cr3;煙氣膨脹節(jié)可用incoloysoo;對某些換熱器可以不用不銹鋼而用滲鋁鋼或08Cr2AlMo等。對雙相不銹鋼若焊接及施工工藝不當(dāng),或結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,也.可能發(fā)生SCC。應(yīng)力腐蝕亦與材料本身的應(yīng)力水平有關(guān),能用低強(qiáng)鋼的不要選用高強(qiáng)鋼,如在SCC環(huán)境下的螺栓,強(qiáng)度低的A3鋼不斷裂,但反過來,碳鋼在氫氰酸溶液中會發(fā)生SCC,則應(yīng)采用304鋼。
2.3 結(jié)構(gòu)分析
易發(fā)生SCC的部位主要有:焊縫及熱影響區(qū),污物積聚或結(jié)垢表面,有較大加工應(yīng)力部位(彎頭、翻邊、U型管),干濕交替或氣液交界部位等。發(fā)生SCC部位多與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理有關(guān),為防SCC應(yīng)盡可能避免縫隙,如對換熱器管板采用貼脹再加強(qiáng)度焊;盡可能避免死角,防止腐蝕液滯留與污垢積聚,結(jié)構(gòu)上應(yīng)考慮易于排污,易于清洗;對水冷器盡可
能采用水走管程,對換熱器盡可能采用臥式,而不用立式等。
2.4 制作分析
造成設(shè)備腐蝕開裂往往與制作過程中的焊接有關(guān),因?yàn)楹附訒a(chǎn)生殘余應(yīng)力與焊接缺陷。對奧氏體不銹鋼焊接最好采用氬弧焊打底,以消除所有內(nèi)壁的凹凸缺陷,焊后進(jìn)行必要的消除應(yīng)力退火處理,如對18-8鋼換熱器管束要整體處理,硬度應(yīng)小于HB235。對碳鋼低合金鋼也須進(jìn)行消除應(yīng)力退火處理,焊接采用偏小的線能量焊接,檢驗(yàn)硬度小于HB200。盡可能避免異種鋼焊接。檢修安裝時(shí)尤其對不銹鋼表面應(yīng)注意保護(hù),避免擦傷,最好進(jìn)行酸洗鈍化處理。對塔體宜用復(fù)合鋼板、而不用條襯。
2.5 管理分析
中國石油化工集團(tuán)公司制訂了一系列加強(qiáng)石化裝置防腐蝕管理的規(guī)章和規(guī)定。企業(yè)要自覺貫徹執(zhí)行。為防止設(shè)備發(fā)生SCC,管理上應(yīng)抓住三個(gè)環(huán)節(jié):一是設(shè)備監(jiān)造;二是操作維護(hù);三是檢修檢測。
設(shè)備制造前應(yīng)用光譜復(fù)查鋼材成分,避免錯(cuò)用或混用材料,通過渦流與射線探傷檢查是否有冶金缺陷或有夾雜,表面是否增碳或硬度過高。對設(shè)備制造過程加強(qiáng)監(jiān)督,工序間嚴(yán)格檢驗(yàn)。
在開停車與運(yùn)行中應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行,防止劇冷劇熱,避免超溫超壓與偏離正常操作。
對已經(jīng)發(fā)生腐蝕開裂的設(shè)備,在進(jìn)行失效分析的同時(shí),還應(yīng)采取相應(yīng)的修復(fù)處理或暫時(shí)減緩開裂的措施。主要采用裂紋的打磨鏟除,經(jīng)著色探傷直至裂紋全部消除,再進(jìn)行局部補(bǔ)焊,檢查無裂紋才可投用;也可進(jìn)行貼襯修補(bǔ),阻止原裂紋與介質(zhì)再接觸。
石化設(shè)備腐蝕開裂至今還沒有更好的檢測方法,大體上只能在停車時(shí)采用著色探傷檢測裂紋。蘭州化機(jī)院曾研制出SCC檢測儀,根據(jù)亞穩(wěn)態(tài)奧氏體不銹鋼在硫化物介質(zhì)中氫致相變量與SCC的關(guān)系,采用測磁法可以無損檢測SCC程度,但至今未實(shí)用化。寄望能研制出簡捷、靈敏,能適應(yīng)多種場合的SCC檢測儀。
3 石化設(shè)備腐蝕開裂的危害與反思
石化設(shè)備腐蝕開裂(大多為SCC)危害極大。SCC臨界應(yīng)力大大低于其屈服極限,以及SCC發(fā)生與進(jìn)展進(jìn)度極快,大大超過其它局都腐蝕速度,因而石化設(shè)備的SCC均是在不出現(xiàn)任何征兆情況下突然發(fā)生破壞。它可以出現(xiàn)在開車與運(yùn)行過程中,也可以出現(xiàn)在制造、檢修、清洗、貯存與閑置等過程中,從而導(dǎo)致企業(yè)停產(chǎn),非計(jì)劃檢修與拆換,給企業(yè)造成損失。如EA102/EA105高壓換熱器曾因酸洗不當(dāng)引起燃燒,并造成SCC而突然停車,無備品只能向國外訂貨,使開車延誤42天,估計(jì)造成了近億元的經(jīng)濟(jì)損失。
目前,企業(yè)的設(shè)備管理人員對關(guān)鍵設(shè)備的腐蝕開裂較為重視,往往委托專業(yè)院所進(jìn)行失效分析,但對大量的一般設(shè)備與部件腐蝕開裂,僅僅估計(jì)了事,就作出報(bào)廢更新,以應(yīng)付生產(chǎn),不問何種原因造成,這樣依然故我,重蹈覆轍,后患無窮。管理松懈,監(jiān)測乏力,可能是癥結(jié)所在。前事不忘,后事之師。對設(shè)備腐蝕開裂,用估計(jì)方法,徒勞無益。應(yīng)通過實(shí)際解體失效分析,才能得出正確的結(jié)論,從教訓(xùn)中尋求對策,才能亡羊補(bǔ)竿,未雨綢繆。